
(来源:本钢板材)


精益赋能!
板材能源管控中心提前70小时
高质量完成CCPP煤压机大修
精益赋能!板材能源管控中心提前70小时
高质量完成CCPP煤压机大修




]article_adlist-->
近日,板材能源管控中心圆满完成为期48天的煤压机大修任务,CCPP机组顺利并网发电。此次大修,该中心将精益理念贯穿检修全过程,以“消除安全隐患、提升设备经济性”为目标,推行精细化策划、标准化作业、全维度管控,实现安全零事故、工期提前70小时、质量创优、效能跃升的目标,为机组长周期稳定运行筑牢根基。


精益策划先行,精准统筹提质效
]article_adlist-->
该中心坚持策划前置,将104项检修任务逐项拆解细化,从备件、材料、人员、工期、风险五方面制定专项方案。针对高煤压机返厂修复、回流冷却器更换更换等重难点项目,提前对接厂家、备足物资、优化工序,创新同步作业、交叉施工模式,将1200小时计划工期压缩至1130小时,提前70小时并网,最大限度降低停机损失。
精益安全护航,全域管控守底线
]article_adlist-->
该中心将精益安全理念融入每一道工序、每一个岗位,实行“一项目一预案”,全面开展辨识危险源与安全告知,确保风险早发现、早防控;严格执行工作票制度,重点严查受限空间、高空作业、用电安全等关键环节;发现问题即时整改、闭环复盘,实现全程安全零事故、人员零违章。
精益质量攻坚,设备效能再升级
]article_adlist-->
秉持“应修必修、修必修好”原则,对煤压机、除尘、凝汽器等关键设备深度检修,精准完成探伤、更换、清淤等作业,彻底解决煤气泄漏、冷却器管束泄漏等重大隐患。修复后各项运行数据显著提升:单位煤气发电量提升10kWh/GJ,EP供水量提升12.2t/h,进气压差降低8.1mbar,凝汽器端差优化至5.33℃,设备运行效率大幅提升。
精益管控降本,提质增效显担当
]article_adlist-->
在保障检修质量与工期的前提下,该中心坚持价值导向,推行精益成本管理,对大修总费用实行分项核算、重点管控,聚焦核心备件精准投入,确保每一分资金都用在“刀刃上”。同时,优化检修工序与人力配置,严控材料消耗与人工成本,杜绝浪费现象,实现了检修成本可控、效益可期的目标,做到了“提质、提速、降本”三者有机统一。


此次大修是精益管理与设备检修深度融合的成功实践。下一步,板材能源管控中心将持续深化精益理念,把精益理念融入设备全生命周期管理,不断补短板、强弱项、提效能,以更高标准、更严管控、更优效能保障设备安全稳定运行,为企业高质量发展提供坚实保障。
]article_adlist-->

END
]article_adlist-->供稿:李瑞清编辑:张馨玉
审核:鲁 娜
]article_adlist-->
]article_adlist-->




]article_adlist-->
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
金鑫优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。